水轮发电机定子接地故障原因分析与处

理探究

Summary:水轮发电机定子接地故障是影响其正常运行的主要问题之一,发电机

定子绕组发生接地故障后,在一次连接系统产生电容电流,电弧可能会灼伤接

地点铁芯。同时还会产生弧光过电压,击穿定子绕组绝缘最薄弱的地方,造成

发电机严重损坏。因此,对水轮发电机定子接地故障的原因进行深入分析,并

采取有效的预防措施,对保证发电机的稳定运行和电力系统的安全具有重要意

义。本文主要探讨了水轮发电机定子接地故障的原因,包括接地故障排查、线

棒更换、绝缘材料绑扎、试验项目等。

引言

2020 年某水电站某号机组C 级检修进行定子直流泄露试验时,发电机定子线圈

B 相绕组在电压升至13kV 时有放电现象,仪器过流保护动作停止加压。经检

查,绕组B 相下层绝缘电阻正常,绕组上层使用绝缘电阻测试仪500V 档测试绝

缘电阻为3MΩ,使用2500V 档测试绝缘电阻为500-600kΩ。遂采用直流法查找

故障点,发现19 槽上层线棒靠下槽口处绝缘有明显碳化迹象,刮除该点碳化绝

缘层后,使用2500V 档测试绝缘电阻为1.2TΩ,现将此次接地故障原因分析和

处理过程总结如下,以供借鉴。

设备参数

该发电机为分瓣叠片,现场进行合缝线圈及汇流环下线。额定容量:

63.53MVA,额定电压:10500V,额定电流:3493A,额定转速:600r/min,飞逸

转速:953r/min,功率因数:0.85(滞后)。绝缘等级:F/F。

1、故障点各部检查情况

1.1 定子线棒检查

故障发生后,工作人员对定子绕组进行了全面检查;在19 槽上层线棒靠下槽口

处发现故障点(图1),故障点立面棱角处缺失一小部分,深度约1mm,直径最

大处约3mm 线棒故障点与铁芯可观察到明显放电通道,直线距离约30mm,宽度

约2mm(图2)。线棒放电通道碳化明显。线棒R 弯部均存在大量白色粉末,呈线

状分布(图3),位置与挡风板围屏玻璃丝绳绑扎位置一致,推测为局部放电

产生的硝酸盐物质。其次,线棒油污较严重,表面多处有油泥附着(图4)。

(图1) (图2)

(图3) (图4)

1.2 定子挡风板检查

挡风板采用140mm 宽绝缘板紧贴定子铁芯阶梯片安装(图5),分上、下两层

分别与每槽线棒进行绑扎。上层距铁芯距离约35mm,下层距铁芯距离约90mm。

经检查,挡风板围屏玻璃丝绳未进行浸胶处理,绑扎较松散。挡风板与定子线

棒之间间隙较大,手动可轻松产生间隙径向约7mm,周向约2mm(图6)。挡风

板接头处未按照工艺要求搭接处理或垫适形毡,挡风板接头与线棒端部多处擦

痕明显,最深处约1.5-2mm。

(图5) (图6)

2、原因分析

查阅2019 年修后预防性试验数据,B 相绕组在1.5 Un 下泄漏电流为0μA,2.0

Un 泄漏电流为1μA,试验结果合格。本次预防性试验前,进行绝缘电阻测试,

B 相对地为9.84GΩ。

因挡风板绑绳安装时未浸环氧胶导致松动,机组运行时产生震动;定子挡风板

随之震动;久而久之对线棒绝缘有破坏作用。经过咨询厂家,该机组线棒绝缘

由0.14×25mm 粉云母带17 层半叠包,0.1×25mm 玻璃丝带1 层半叠包并涂刷

环氧绝缘胶,整体绝缘厚度约3.5mm,按照《带直流高压的交流(AC)电机

(2300V 及以上)的绝缘测试用推荐实施规范》(ANSI/IEEE 95-2002)要求,直

流击穿电压应在30kV 左右。目视线棒处棱角缺陷仅1mm 左右,周边线棒端部磨

损量不足1mm,参考定子线棒端部多处划伤(图7),有部分位置划伤深度接近

2mm,仍能通过直流电压21kV;那么故障处1mm 绝缘损伤在正常情况下不至引起

绝缘击穿。除此之外定子外部再无其它异常情况,考虑到线棒是在修后进行直

流泄漏试验电压为13kV 时接地,结合线棒端部局部放电明显,故推断线棒绝缘

中可能存在夹渣,致使线棒内部持续发生局部放电(图8),在额定运行电压

(6.06kV)下,绝缘已接近击穿极限。在进行直流泄漏试验时,端部绝缘强度

进一步降低,沿面放电加剧,同时,线棒防晕层油泥严重,加速形成放电通

道,最终导致故障点沿防晕层对铁芯放电。

综上分析,定子19 槽线棒存在绝缘薄弱点;挡风板绑绳松动导致线棒绝缘层破

损;长时间运行薄弱点绝缘下降,预试中暴露放电,线棒在绝缘处理中有夹

渣,含夹渣的定子线棒在运行一段时间后,局部放电使绝缘劣化,强度降低。

同时,线棒端部防晕层脏污也加剧了接地故障的快速形成。

(图7) (图8)

3、检修工艺制定与实施

由于发电机定子B 相绕组19 槽线棒靠下槽口处绝缘损坏,另因定子挡风板松

动,造成几根线棒绝缘层有不同程度的磨损,为确保机组长期安全稳定运行,

本次作业更换损坏线棒及定子挡风板,对未破损但是线棒表面绝缘有损伤的部

位进行修复处理;具体操作步骤及施工流程如下:(1)拆除发电机机罩、集电

环。(2)拔出推力轴承。(3)拆除上导、下导轴承。(4)水发连轴分解。

(5)吊出上机架。(6)吊出转子。(7)标记故障线棒并拆除。(8)备用线

棒试验。(9)拆除定子线棒接头绝缘盒,做好防止下层线棒绝缘过热的措施,

做好防止下层线棒端头散股的措施焊开线棒接头并头块,做好防止熔渣掉落的

措施。拆除线棒接头前应记录并头块接触电阻,便于修后对比。(10)拆除相

应线棒端部、斜边绑绳及端箍的绑绳,取出出口部垫块及斜边垫块。(11)退出

需拔线棒的槽楔,斜楔及垫条。(12)取出线棒及层间垫条。(13)下入层间垫

条及回装线棒,下线前应先清理槽内,核实是否有假端箍需要处理,是否需要

导电槽衬纸和半导体腻子。(14)安装线棒斜边垫块与槽口垫块,并包裹浸胶

的羊毛毡做好支撑,防止线棒移位。玻璃纤维绝缘绑扎带应浸胶至半干状态才

能绑扎,并刷好环氧胶。(15)提前核实为波纹板还是斜楔,并准备适量

0.5mm 垫条,打紧线棒槽楔,打紧槽楔后单根线棒做耐压试验合格后,再进行

焊接。(16)进行线棒整形,焊接线棒接头并头套,接头直流电阻试验合格。

(17)绝缘盒灌注胶,并做好堵漏措施,灌注胶应提前加热;并做好二次灌胶

准备,绝缘盒至少与线棒绝缘搭接不少于3cm,与并头块距离不少于3mm,安装

接头绝缘盒。(18)对定子线棒上下端破损部位进行绝缘修复并干燥处理。

(19)拆除定子挡风板。(20)使用机电设备清洗剂对定子、挡风板板进行清

洗。(21)重新绑扎挡风板(在绑扎前用羊毛毡(3mm)浸好环氧胶垫在绝缘板

后,再用浸好绝缘胶玻璃丝带绑紧、固化)(22)定子绝缘电阻测试、直流电

阻、直流泄露测试、交流耐压试验,非被测相接地,槽内测温元件可靠接地。

(23)所有工作完成后,按工艺要求将更换绕组线棒处喷上绝缘漆(F188 绝缘

漆)。(24)回装机组。

4、结语

该机组定子接地故障经局部更换线棒及重新绑扎处理后,发电机各项运行指标

正常;在次年C 级检修中,对该机组定子上下端部检查未发现异常,更换后的

线棒运行状况良好,未再次发生绝缘层破损现象。说明该处理方式完全满足运

行要求,为此后发电机此类故障现象处理提供宝贵经验。

Reference:李广瑞,王玉江,李义忠,石立斌.发电机定子接地故障分析及处

理.《华北电力技术》2012(000)010

-全文完-