安庆市武昌湖排湖泵站规模研究

时间:22-10-27 网友

安庆市武昌湖排湖泵站规模研究

陈立华;程嫄嫄

【摘 要】文章通过综合分析确定排湖(结合排圩)泵站规模,扩大外排能力,降低湖水位,减轻武昌湖周边圩口防汛压力.

【期刊名称】《安徽水利水电职业技术学院学报》

【年(卷),期】2017(017)001

【总页数】3页(P19-21)

【关键词】安庆市;武昌湖;排湖泵站

【作 者】陈立华;程嫄嫄

【作者单位】安徽省水利水电勘测设计院,安徽合肥230088;安徽省水利水电勘测设计院,安徽合肥230088

【正文语种】中 文

【中图分类】S277.1

武昌湖流域总面积1083.7km2,其中山丘区面积568.2km2,占52.43%;圩区面积393.4km2,占36.34%;湖泊面积122.1km2,占11.23%。武昌湖湖泊主要包括武昌湖、青草湖、焦赛湖,三湖连成一片作为内水的主要调蓄区,湖底高程一般在10.5m左右,最低处9.7m。流域内主要河湖水系有泥潭沟河、新坝河、津潭河、幸福河、新漳河、武昌湖、青草湖、焦赛湖等,津潭河上游麻塘湖水库(中型)集水面积98km2。武昌湖主要通过幸福河、新漳河、宝塔河与江、河(皖河)连通,其中幸福河是武昌湖与皖河干流联系通道,出口由皖河闸控制;新漳河横贯漳湖圩与长江干流相通,出口建有漳湖站(一站、二站)、漳湖闸;宝塔河是武昌湖和泊湖的连通河道,其支流雷港干沟建有雷池站、雷港站2座对江泵站。

根据流域地形条件与水系状况、洪灾特点与致灾原因、防洪工程现状与存在的问题等条件,坚持“全面规划、系统治理,统筹兼顾、突出重点,注重生态、绿色发展,先急后缓,远近结合”的治理原则,武昌湖防洪治理采取“蓄、排、疏、挡”的总体规划方案:“蓄”指充分发挥上游麻塘湖水库及武昌湖容积,汛前抢排腾空库容,汛期囤蓄洪水;“排”指在充分利用现有排涝设施能力的情况下,新建或扩建排涝泵站抽排内水,降低河、湖水位,本次将充分利用漳湖圩漳湖站和漳湖二站、合成圩雷池站和雷港站,与拟新增的排涝泵站联合调度运用,加大外排能力;“疏”指对主要排水行洪通道进行疏浚,清除河道内阻水建筑物,扩大行洪断面,恢复和提高河道的过流能力;“挡”指在对圩口进行分类治理的基础上,对现有河、湖、圩区堤防进行加固处理。

2.1 总体思路

根据不同的典型年来水过程,拟定不同的泵站规模、起排水位,形成多种组合方案,对照外江水位,采用水量平衡法,通过调洪演算计算出最高湖水位,再进行综合分析比较,确定起排水位及泵站规模。

2.2 大水年份的确定

建国后武昌湖流域的水利面貌有了较大改善,但洪涝灾害仍然比较频繁,先后发生大水年份有1954、1969、1970、1973、1975、1977、1980、1983、1996、1998、1999、2010、2016年共13次,约5年1次。根据1954~2016年华阳闸闸下江水位及武昌湖湖水位排序、湖流域最大7d、15d、30d、60d、90d降雨排序成果,综合选定武昌湖流域大水年份为1954、1983、1996、1998、1999和2016年。

2.3 设计洪水

武昌湖流域来水分3部分,即上游山丘区来水(含麻塘湖水库下泄水量)、圩区排涝站入湖水量和湖泊水面产水。因武昌湖水面调节能力较大,洪水计算时段采用日为单位,入湖洪水过程采用暴雨资料推求,由望江雨量站逐日降雨推求各部分逐日来水量,将各部分来水叠加后再换算成逐日来水过程。

2.4 方案拟定

拟定比选方案时,考虑的因素如下:①66.7hm2以下圩口在大水年份基本溃破进水;②武昌湖设防水位为14.5m;③《安徽省加快灾后水利水毁修复与薄弱环节建设性治理3年行动方案》考虑在武昌湖周边漳湖圩、皖河农场和皖河圩新增泵站流量为180m3/s;④漳湖圩、皖河圩、皖河农场3个圩口排涝标准分别为10年一遇最大3d降雨3d排至耐淹水深和1d降雨1d排至耐淹水深 ,设计排涝流量分别为110m3/s和176m3/s;⑤2016年汛期,曾开启漳湖一站、漳湖二站、雷池站、雷港站4座泵站代排湖水,总装机流量93.3m3/s。拟定方案如下:

(1)分洪方案(当湖水位达到15.5m时,66.7hm2以下圩口进水)。新增泵站规模110m3/s、176m3/s,起排水位分别为14.2、14.5m,调算6个大水年份武昌湖最高湖水位。

(2)不分洪方案(66.7hm2以下圩口不进水)。新增泵站规模110m3/s、176m3/s,起排水位分别为14.2、14.5m,调算6个大水年份武昌湖最高湖水位。

各方案调洪演算成果及主要技术经济指标对比如表1所列。

根据表1,本次分析的6个大水年份中,1999年排在第一档,相当于60年1遇;2016年排在第二档,相当于30年1遇;1983年排在第三档,相当于20年1遇;1998年排在第六档,相当于10年1遇。因此,可以采用1983年实际洪水作为武昌湖20年1遇典型洪水。

2.5 方案比选

由表1知,1983年破圩工况在装机、起排水位相同情况下,湖水位比不破圩工况降低0~0.4m。

(1)从大水年份圩口溃破情况分析。根据《望江县水利志》记载,大水年份武昌湖66.7hm2以下圩口基本全部溃破,耕种农户基本接受“大水丢、小水收”的现实,因此,可以采用破圩工况。

(2)从防汛抗旱管理角度分析。望江县防汛设防水位为14.5m,一方面,大水年份当江水位低于湖水位时,尽量预降湖水位,腾空武昌湖库容度汛;另一方面,平水年份为满足抗旱管理需求,一般将水位控制在14.5m;再者,当起排水位越低时,会增加年均运行费,因此,起排水位选用14.5m时更为合理。

(3)从投资角度分析。主要包括①同一起排水位、装机规模时,破圩工况比不破圩工况投资小,因此破圩工况较优。②同一工况时,由于泵站单位装机投资较大,在相同起排水位条件下,装机规模越大,最高湖水位越低,投资越大;在相同装机规模条件下,起排水位越低,最高湖水位越低,投资最低。

在破圩工况下,起排水位为14.5m,新增泵站装机110m3/s(方案2)投资低于新增泵站装机176m3/s(方案4)。从表1可以看出,方案2和方案4最高洪水位均为15.5m,但66.7hm2以下圩口进水面积分别为6.84、2.90km2,综合考虑圩口溃破后农作物受损、圩堤恢复等费用后,方案2和方案4多年平均费用相差不大。

(4)从泵站调度运用角度分析。利用排圩泵站代排湖水,调洪演算时按满负荷考虑,但在实际操作时,考虑降雨的不可预见性、闸门开启的安全性以及调度运用的滞后性,排圩泵站实际排水效率会有所降低,因此,在选定泵站规模时应留有一定富余度。

综上,结合调度运用的实际情况、投资及破圩后的洪灾损失,推荐采用方案4,即破圩工况、起排水位为14.5m方案,新增泵站装机规模为176m3/s。

安徽省地处长江下游和淮河中游,湖泊众多,受经济发展水平限制,我省沿江湖泊周边圩区已建排涝站大多数是“排圩不排湖,排涝不排洪”,一旦受长江干流高水位顶托,沿江湖泊洪水大都无法自排,洪涝灾害严重。为解决湖泊洪水出路问题,减轻湖区防洪压力,统筹圩区排涝与湖区排洪,建设排湖泵站(结合排圩)是一项切实可行的措施。一般年份抽排圩区涝水;大水年份,当外江水位高于内湖水位、湖区防汛压力较大时,抽排湖水,降低湖水位,缩短高水位持续时间。

【相关文献】

[1] 安徽省水利水电勘测设计院.皖河流域综合规划报告[R].2008.

[2] 望江县水利局,安庆市水利水电规划设计院.望江县水利发展“十三五”规划[Z].2015.

[3] GB50201-2014,防洪标准[S].

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